
氣動調節閥是石油化工企業廣泛使用的(de)儀表之一(yī)。它準確正常地工作(zuò)對保證工藝裝(zhuāng)置的正常運(yùn)行和安全生產有著重要的意義。因此上海艾栗建議,加強氣動調節閥的維修是必要的。

一、檢修時的重點檢查部位
檢查間體內壁:在(zài)高壓差和(hé)有腐蝕性介質的場合,閥(fá)體內(nèi)壁、隔膜閥的隔膜經常受到介質的衝擊和腐蝕,必須重點檢查耐壓耐(nài)腐情況;
檢查(chá)閥座:因工作時介(jiè)質滲入,固定閥座用(yòng)的螺紋內表麵易受腐蝕而使閥座鬆弛;
檢 查閥芯:閥芯是調節閥的可動部件之一,受介質的衝蝕(shí)較為嚴重,檢(jiǎn)修時要(yào)認真檢查閥芯各(gè)部是否被腐蝕、磨損,特別是在高壓差的情(qíng)況下,閥芯的磨損因空化引起 的汽蝕現象更(gèng)為嚴重。損壞嚴重的閥芯應予更換(huàn);檢查(chá)密封填料:檢查盤根石(shí)棉繩(shéng)是否幹(gàn)燥,如采用(yòng)聚四氟乙烯填料(liào),應注意檢查是否老化和其配合麵是否損壞;
檢查執(zhí)行(háng)機構中的橡膠薄膜是否老化,是(shì)否有龜裂現象。
二、氣動用(yòng)調節閥的日(rì)常維護
當調(diào)節閥采用(yòng)石墨一石棉為填料時, 大約三個月應在填料上(shàng)添加一次潤滑油,以(yǐ)保(bǎo)證調節閥靈活好用。如發現填料壓帽壓得很低(dī),則(zé)應補充填料,如發現聚四氟乙燥填(tián)料硬化,則應及時更換;應在巡回 檢查中注意調節閥的(de)運行情況,檢查閥位指示器和(hé)調節器輸出是否吻合;對有定位器的調節閥要(yào)經常(cháng)檢查氣(qì)源,發現問題及時處理;應經(jīng)常保持調節閥的(de)衛生以及各 部件完整(zhěng)好用。
三、常(cháng)見故障及產生(shēng)的原因
(一)調節(jiē)閥不動作。故障現象及原因如下:
1.無信號、無氣源。①氣源未開,②由於氣源含水在冬季結冰,導致風管堵塞或過濾器(qì)、減壓閥堵塞失靈,③壓縮機故障;④氣源總管泄漏。
2.有氣源,無信號。①調節(jiē)器故障,②信號(hào)管泄(xiè)漏;③定位器波紋管漏(lòu)氣(qì);④調節網膜片損壞。
3.定位器無氣源(yuán)。①過濾器堵塞;②減壓閥故障I③管(guǎn)道泄漏或堵塞。
4.定位器有(yǒu)氣源,無輸出。定位器的節流孔堵塞。
5.有信號、無動作。①閥芯脫落,②閥芯與社(shè)會或與閥座卡死;③閥杆彎曲或折斷;④閥座閥芯凍結(jié)或焦塊汙(wū)物;⑤執行機構彈簧因長期不用而鏽死。
(二)調節閥的動作不穩定。故障現象和原(yuán)因如下:
1.氣源(yuán)壓力不(bú)穩定(dìng)。①壓縮機容量太小;②減壓(yā)閥故障。
2.信號壓力不穩定。①控製係統的時間常數(T=RC)不適當;②調節器輸出不穩定。
3. 氣源壓力(lì)穩定,信(xìn)號(hào)壓力也穩(wěn)定,但調節閥的動作(zuò)仍不穩定。①定位器中放大器的球閥受髒(zāng)物磨損關不嚴,耗氣量特別增大時會產生輸出震蕩;②定位器(qì)中放(fàng)大器的 噴咀擋板不平(píng)行,擋板蓋不住噴咀;③輸出管、線漏氣;④執行機構(gòu)剛性太小(xiǎo);⑤閥杆運動(dòng)中摩擦阻力大,與相接觸部位有阻(zǔ)滯(zhì)現象。
(三)調(diào)節閥振動。故障現(xiàn)象和原因如下:
1.調節閥在任何開度下都(dōu)振動。①支撐不穩;②附近有振動源;③閥(fá)芯(xīn)與襯套磨損嚴重。
2.調節閥在接近全閉位置時振動。①調節閥選大了,常在小開度下使用;②單座(zuò)閥介質流向與關閉方向(xiàng)相(xiàng)反。
(四)調(diào)節(jiē)閥的動作遲鈍(dùn)。遲鈍的現象及原因如(rú)下:
1.閥杆僅在單(dān)方向動作時遲鈍。①氣動薄膜執行機構中膜片(piàn)破損泄漏(lòu);②執行機構中“O”型密封泄漏(lòu)。
2.閥杆在往複(fù)動作(zuò)時均有遲(chí)鈍現象。①閥(fá)體內有粘物堵塞(sāi);②聚四氟乙(yǐ)烯填料變(biàn)質硬化(huà)或石墨一石棉填料(liào)潤(rùn)滑(huá)油幹燥(zào);③填料加得太緊,摩擦阻力增大;④由於閥(fá)杆不(bú)直(zhí)導致摩擦阻力大(dà);⑤沒有定位器的氣動調節閥也會導致(zhì)動作遲鈍(dùn)。
(五(wǔ))調節閥的泄漏量增(zēng)大。泄(xiè)漏的(de)原因如下:
1.閥全關時泄漏量大(dà)。①閥芯被磨損,內漏嚴重,②閥未調好關不(bú)嚴。
2.閥達不到全閉位置。①介質壓差太大,執行機構剛性小,閥關(guān)不嚴;②閥內有異(yì)物;③襯套燒結。
(六)流量可調範圍變小。主要原(yuán)因是閥芯被腐蝕(shí)變小,從而使可調的最小流量變大。
了解氣動調節閥的故障現象及(jí)原因,可以對症采取措施予以解決。